PB760呼吸机故障排除二例

  [中图分类号] R2 [文献标识号] A [文章编号] 1061-6035(2014)14-0310-01

  [前言]

  PB760是泰科公司比较新的呼吸机机型。它是高科技与临床需求的完美结合,具标准化的流量触发,气体传输精确。性能优越,市场占有率极高。我院30多台PB760呼吸机,数年来为临床工作作出卓越贡献。在维护过程中发现两例具有代表性的故障,故障现象比较奇怪,故障原因却并不严重。谨在此分享维修经验,提醒各医院工程师同仁。

  故障一:呼吸机监测潮气量过高

  [故障现象]呼吸机工作时潮气量设置值为450ml,监测值达到1800ml,气道压力正常。运行EST(扩展自检)检测,在flowsensortest时失败。

  [故障分析]现场检查时,用1L夹板模拟肺试机,分析虽然潮气量监测值很高,但是气道压力只有25cmH2O左右,并且观察夹板模拟肺的充气程度远远达不到监测值。由此判断呼吸机的输出潮气量应该不高,而仅仅是监测值过高,潮气量的大小是呼气端流量传感器进行监测的,并且在EST中流量传感器测试时也是失败的,所以此故障为流量传感器故障。

  [故障排除]进一步检查呼气端,发现呼气细菌过滤器上有很多水,并且呼吸机在送气后从呼吸机出气口有水珠滴出。考虑流量传感器有进水造成此故障。将呼吸机界面下方的两个锁扣松开,打开呼吸机,拆开呼气模块上的连接线和管路,拆下呼气模块,再拆下呼气端流量传感器,呼吸端流量传感器是压差式流量传感器,在流量传感器中间有一个精密的网筛,在网筛两侧各有一个压力测量管连接到PSOL板上的压力传感器上,在气流通过网筛时会在两侧形成一个压力差,呼吸机通过测量这个压力差而计算出潮气量数值。拆开流量传感器后发现里面有很多水,用干净的棉棒将里面水清除干净,并用无水酒精浸泡网筛半小时,再用高压气体将网筛及呼气模块内的水汽吹干净,重新安装流量传感器和呼气模块,运行EST全部通过,连接模拟肺运行呼吸机,潮气量监测正常。

  [小结]呼气端细菌过滤器不仅仅可以过滤病人呼出的细菌和病毒,防止交叉感染,还能保护呼气端流量流量传感器的清洁,保证了流量传感器测量的准确性。在发现呼气细菌过滤器有较多水汽时,应及时更换。并且此过滤器的正确消毒方法是132℃,20min高温消毒,不能清洗和浸泡消毒。

  故障二:呼吸机出现部分阻塞(PARTIAL OCCLUSION)和低吸气压力(LOW INSP PRESSURE)同时报警

  [故障现象]呼吸机在工作时经常出现部分阻塞报警和低吸气压力报警,并且在出现此报警时潮气量监测值偏低很多,只能达到设置值的一半。出现此报警的间隔时间不定,时有时无。

  [故障分析]一般呼吸机出现此报警时主要原因都是管路和过滤器问题,例如管路打折、扭绕,管路中有冷凝水没有及时放掉,细菌过滤器长时间未更换或进水等原因造成。呼吸机在PSOL板上有三个压力传感器,分别是Pcyl、Pi、Pe,当Pi和Pe传感器的压力差超过一点范围,呼吸机就会出现阻塞或部分阻塞报警。但是通常出现阻塞或部分阻塞报警时气道压力都是偏高的,两者同时报警却不常见,考虑可能呼吸回路既有阻塞也有漏气这两种情况同时发生。

  [故障排除]按照以上分析进行逐步排查,包括更换了一套管路和细菌过滤器,故障依旧,运行EST检测,所有测试都能通过,呼吸回路既无阻塞也无漏气。重新启动呼吸机,发现在出现故障时,吸气相在呼出端出气口检查到有气流流出,而此时呼出阀应该是处于关闭状态,不应该有气流流出,考虑可能为呼出阀关闭不严或呼出端电磁阀没有进行切换造成。呼出端电磁阀的作用是选择到呼出阀的压力来源,在吸气相通电,此时呼出阀的压力来源于吸气端,呼气相断电,此时压力来源于PEEP泵。此故障的原因就可能为吸气相时电磁阀没有通电。打开机箱,检查呼出端电磁阀的连接线,发现其中有一根线未完全插紧,可能有接触不良,将电磁阀的2根连接线进行重新连接,再观察呼吸机工作一直正常,故障排除。

  [小结]此故障因电磁阀接触不良,造成吸气相时未通电,此时呼吸机快速向外打气,在吸气端Pi压力传感器测得的压力较高,而呼气端相对是开放的,Pe压力传感器测得的压力较低,Pi和Pe的压力差变大,造成部分阻塞报警。这种故障如果光看表面现象,将很难判断故障原因。作为工程师,首先要熟悉呼吸机正常工作状态,其次要了解和熟悉呼吸机各部件的工作原理,透过现象看本质,再加上清晰的维修思路和仔细的观察,相信找出故障原因并不困难。

  李加荣

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